我公司現擁有兩條日產5000t/d生產線,目前運行比較穩定,該生產線由某院設計,100%燃無煙煤。近段時間出現窯電流一直偏低,且波動較大,最低時甚至到90A,熟料還原料多、質量差、強度低、窯產量低等狀況。為此,公司組織人員分析問題原因,并針對性的進行解決,取得了明顯的效果,同時總結了一些經驗供大家參考。
1 燒成系統主要設備配置
回轉窯規格:Φ4.8×74m 斜度:4°
預熱器為NC高效低阻型,并配NST型分解爐
篦冷機采用NC-Ⅲ型控制流推動篦式冷卻機,篦床有效面積:133.2㎡
2 窯電流低的原因分析
通過綜合判斷引起窯電流低的主要原因是窯系統通風能力差,窯內還原氣氛嚴重導致。具體從以下幾個方面進行分析:
(1)原材料波動大,分解爐溫度控制不當。由于近段時間石灰石供應不足,礦石成分比較復雜,當中甚至含有CaF2,MgO的含量偏高(3.0%-4.0%)生料易燒性好,加上這種無煙煤很容易形成局部高溫(見表1),物料在分解爐內提前形成熔相,嚴重時形成顆粒狀。
Mad(%) |
Vad(%) |
Aad(%) |
Sbad(%) |
Qnetad(kJ∕kg) |
1.5 |
4.0 |
26.0 |
1.1 |
23800 |
表1 煤的工業分析
分解爐錐部、縮口、三次風進風口結料嚴重(見圖1),分解爐出口負壓從正常時的-1000Pa升至-1500Pa,嚴重影響了窯內通風。
圖1 分解爐結料示意圖
(2)系統漏風嚴重。其中包括窯尾密封圈漏風、煙室清料口變形漏風、分解爐與煙室連接處膨脹節漏風等,相對減小了窯內通風量,漏風處也容易形成結皮。
(3)喂煤量不穩定。由于長時間運行,窯頭轉子稱間隙偏大,實際喂煤量比中控給定的偏多,窯頭、窯尾用煤量成倒掛現象,窯內煤粉燃燒不完全。
(4)篦冷機急冷效果差。篦冷機一段篦板篦縫堵塞,出窯熟料急冷差,三次風中O2含量不足,促使系統產生還原氣氛,窯電流低。
3采取的措施和效果
針對我公司窯電流低的問題,通過分析原因,采取了以下幾個方面的措施:
(1)加強原材料的管控,合理均化,杜絕使用含CaF2的礦石?刂芃gO的波動,液相量控制在26.0%—27.0%之間,適當提高出磨生料細度(原來正?刂80μm篩余量為16%,現調整為20%)有效的防止了液相提前出現,減少了窯尾結皮。
(2)合理控制分解爐溫度。通過調節喂料點和喂煤點的高低來控制爐內溫度(四級筒進入分解爐每邊有二個下料點,煤粉噴入分解爐每邊有三個點)保證即不形成局部高溫,同時也保證煤粉在分解爐內完全燃燒。
(3)采取原煤直供,從源頭抓起。我公司地處福建龍巖,無煙煤煤礦較多,但多以小礦為主,供應商多達十幾家。針對這種情況我們采取了鎖定幾家質量相對穩定的大礦長期供應,有效的解決了原煤波動問題。
(4)對煙室、分解爐清料實行考核制度。每班如果能夠保證煙室、分解爐負壓在正常范圍內,對中控操作員、現場組長、清料工適當的給予獎勵,提高工作積極性。
(5)對系統漏風點進行處理,保證窯內通風量。
(6)通過送煤羅茨風機電流、壓力與以往參數的比較,合理控制頭、尾用煤的比例。(檢修時對轉子稱重新校正)
(7)加強中控操作,優化工藝參數,統一操作思路。對蓖冷機一段篦縫堵塞問題,中控操作方面主要是將一段層壓控薄,由原來正常的6500Pa—6000 Pa控制在5500Pa—5000Pa時,窯電流明顯有上升趨勢。
(8)進行有效的技改。燃無煙煤窯尾結料問題難以避免,為了改善窯內通風,我們對分解爐縮口進行了擴容,增大分解爐縮口截面積。我廠分解爐縮口設計為正方形,尺寸為2000mm×2000mm,經過技改擴容到2200mm×2200mm后,通風效果明顯好轉。
通過采取以上一些措施,窯電流穩定在800A—600A之間,熟料日產在5800t/d,fCaO合格率在90%以上,熟料3d、28d強度分別在31.3MPa、59.6MPa系統已恢復正常狀況。