某公司2500t/d生產線的Φ4m×60m回轉窯投產運行一年半后,出現了大、小齒輪間歇頂齒的咕咚聲,造成大齒輪劇烈顫動。我們經過先后兩次原因分析與處理后,消除了大、小齒輪的振動現象。
1 初次振動原因及處理措施
初次振動時,經分析判斷,振動原因是兩托輪磨損引起大、小齒輪齒頂間隙變小,造成頂齒。測量各檔兩托輪外徑之間距離,也確實比安裝時的變大了(見表1),且各托輪磨損情況也有差別。
表1托輪設計尺寸及磨損后測量數據mm為保持窯體中心線不變,根據各托輪的磨損情況分別頂進不同距離。為防止調整過大造成托輪瓦發熱,在窯開起正常后,從四個角每次同時頂進0.5mm。運行24h后,觀察托輪瓦溫升情況正常后,再進行下一次頂進調整。直至接近原安裝尺寸時,再根據各托輪磨損情況調整到相應位置,以保持窯體中心線與原來一致。
調整后,上述振動明顯消除。
2 第二次振動原因及處理措施
初次調整運行3個月后,窯大、小齒輪又出現了間歇振動現象,局部位置顫動嚴重。起初我們仍采取上述辦法,甚至把三檔的托輪間距調到比安裝要求的略小一些,但效果仍然不好。由此判斷此次振動絕非僅僅是因兩托輪之間距離變化引起的。于是停窯檢查大小齒輪嚙合情況,發現小齒輪的嚙合面距其齒根部10mm位置已磨出3~4mm的凸臺階。將窯打輔傳,焊臨時固定支點做測點,通過測定彈簧板兩側位置的窯體徑向跳動值,初步判斷大齒輪的徑向跳動情況。
測點布置及測定結果見表2,第1和第3點為大齒輪螺栓連接處。
從表2看出,窯體在第6和對稱的第8點的徑向跳動最大。由此我們判斷由于窯體大齒輪位置產生彎曲,大齒輪每圈運行到第6點前后位置時,頂在小齒輪磨出的凸臺上,使大齒輪產生劇烈顫動。
處理辦法:
1)用角磨砂輪機將小齒輪磨出的凸臺逐個打磨平。
2)采取局部降溫的辦法調整大齒輪位置的窯體彎曲:盤窯將第6點轉到最頂端,用高壓水管間歇在窯體上部彈簧板兩側澆水冷卻,使上部窯體局部冷卻產生彎曲,同時在最下端的第8點隨時測量,當該點下沉6mm時,啟動輔傳盤窯。冷卻過程前后只用8min。觀察托輪與輪帶接觸面,判斷窯體其它位置沒有發生彎曲。
冷卻過程中要注意:水不能澆到彈簧板上,不能局部急冷。將水調成下雨狀,間歇噴澆在窯體上部。這次整個處理過程只用了3h,窯開啟后至今運行非常平穩,大、小齒輪的局部振動明顯消除了。
3 結束語
由于在處理小齒輪凸臺時現場打磨位置不方便,在小齒輪的兩側位置處理的不徹底,因此當窯體竄動到上下限的位置時,偶爾能感覺出大齒輪局部位置有很輕微的振動,待設備大修停機時再徹底處理。另外,北方冬季氣溫較低,使用3號開式齒輪油時由于黏度大帶不上油,會加劇大、小齒輪的磨損,因此在冬季時應換用黏度稍低點的潤滑油。
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